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小技改解决大问题

——洛钼集团矿山公司实施创新项目小记

2019-1-28 9:40:34 来源:中国矿业报 作者:王海波

“矿山公司实施的露采作业区固定性道路自动喷淋系统根据天气和道路实际情况,采取远程GSM操纵,加装网络在线监控,实现自动启停,且适时对道路喷淋洒水除尘,不仅实现了废水重新利用,而且彻底解决了道路扬尘治理问题,为建设绿色矿山奠定了坚实的基础,实现了零污染、零排放,这个办法值得推广”。一位上级领导在视察洛钼集团矿山公司后,对其给予了高度评价。

“车辆在行驶过程中,传动系统易发生脱落故障,在惯性旋转作用下直接损坏周围的刹车分泵和刹车管路,尤其是车辆在重载上下坡时,一旦气压泄漏,可能导致刹车失灵,后果将不堪设想。自从加装了刹车分泵和刹车管路安全防护装置后,彻底解决了生产厂家设计的缺陷,消除了重大隐患。”洛钼集团矿山公司运输车间TR50型矿用车辆驾驶员郭海献如是说。

这些仅仅是洛钼集团矿山公司在2018年度深入开展技术革新项目的一个缩影。

职工查阅相关参数

近几年来,洛钼集团矿山公司矿山公司以培养知识型、技术型、创新型员工队伍为基础,以提高员工技能水平和创新能力为重点,激励员工把理论学习与实际操作结合起来,把充分发挥员工聪明才智与破解生产中遇到的难题、降本增效结合起来,把提高广大员工的技能水平与培养高技能人才、优秀创新人才结合起来,达到了学以致用的目的,极大地增强了创新意识和创新能力。

牙轮钻机根据生产情况需经常调整作业区域,在移动过程中,重达100余吨的设备主要靠底盘主动轮、从动轮、支重轮和履带板运转,极易造成履带架的基孔轴磨损,严重时可能造成履带架损坏和底盘大梁扭断设备事故。同时履带架的基孔磨损后,由于技术含量高,需要外委镗孔修复,至少需要停产15天左右,严重影响钻机的作业效率。针对这一情况,采矿车间主任邢小伟带领攻关小组,经过长期探索,将履带架14个支重轮基孔轴与基孔的动配合改造为静配合,并把基孔轴加长,对锁片和轴进行改装,彻底根除了履带架基孔磨损现象。改装后,设备底盘检修周期由6个月延长到2年,每年降低成本20余万元,同时底盘大梁更加安全,极大地提高了作业效率。

以前牙轮钻机穿孔深度需在设计的基础上多钻30厘米,以免孔口岩粉滑落孔内,这样不仅增加穿孔成本,而且直接影响爆破质量,导致大块率和岩根率提高,增加了二次穿爆费用。采矿车间集思广益,实施了“牙轮钻机孔口岩粉清理装置”项目,确保岩粉不滑落孔内,每年少穿孔2500余米,降低成本12万元。

公司正在使用的牙轮钻机基本上是10余年前购入的,无遥控装置,在危险区域行进时,存在一定隐患。采矿车间自行配置了一套遥控装置后,却无法实现无极变速,咨询生产厂家后发现也没有此项技术。为此,采矿车间成立技术攻关小组,经多方查找资料,对原控制系统给予保留,根据停止串联、启动并联的电气控制原理实现对钻机的行进及转向对电磁阀的控制。该系统抗干扰能力强,有效控制距离100米,确保了操作人员在特殊环境下移动设备时远离危险区域,达到了预期目的。

运输车间TR50重型车装配使用的是美国康明斯进口原装QSX15—c525型电控发动机,由于价格昂贵,大中修一次至少需要花费15万~25万元,存在维修费用高、维修难度大、装配工艺复杂、使用周期短等弊端,且受多种原因影响,故障频繁,导致车辆运转率低下。为改善发动机维修成本居高不下的局面,刘占阳经过长期咨询,发现国产重庆康明斯发动机KTA19—c525各种参数符合此类型车辆,该发动机优点是整机价格为23万元,大中修一次在8万元左右,装配工艺简单,所配备品备件全部国产,但国产发动机存在与变速箱不匹配现象。为此,刘占阳带领团队经过反复研究和试验,把原来的电子油门改为现在的自控油门,把原来的发动机电子转速信号改变为现在的发动机传感器信号,以适应变速箱换挡操作使用,取得了圆满成功,使用周期增加了一年,目前改装的8台车辆运转效果良好。

据了解,今年洛钼集团矿山公司共上报集团公司小技改、小创造、小发明共26项,创历年来最好水平。这些项目的实施对于进一步加强安全环保工作,实现“零伤害”和“零污染、零排放”目标,降低生产成本,减少工人劳动强度,提高作业效率,促进企业发展,具有深远的意义和较强的推广应用价值。□

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