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从2.2米跃升到16米的背后

中国矿业报 0评论 2022-09-09

  ——解码陕煤榆北涌鑫矿业公司安山煤矿综掘二队智能快掘系统

  ◎  高晓邦 康强伟

  陕煤榆北涌鑫矿业公司安山煤矿综掘二队133110胶运顺槽快掘工作面日前传来喜讯,该队8月28日4点班快掘单班进尺达16米,全队快掘单日进尺达32米,再次刷新了建矿以来的最高纪录。

  从一无所知的快掘“小白”到日渐成长的专业“大咖”,从状况百出的生产困境到丝滑顺畅的人机协同,从单班2.2米进尺的焦头烂额再到单班16米的欢欣雀跃,安山煤矿从无到有、由弱变强的智能快掘系统建设历程正是全体涌鑫人以“实”为本、敢打敢拼的真实写照。

  时针拨回到今年3月。随着“再造一个新榆北”的大幕徐徐拉开,担负“做优存量”重任的涌鑫矿业公司立志要打造一流智能标杆煤炭企业。但复杂的地质条件、紧张的采掘接续,让这座老牌矿山的智能化建设举步维艰。

  4月26日,榆北煤业公司全年经营工作会明确提出,要充分推广应用智能快掘先进技术,打造复杂地质条件下智能化煤矿新样板。可以说,这是一剂“强心针”,更是一纸“动员令”。当采掘失衡已呈燃眉之势,智能化快掘建设的大潮便从此浩浩荡荡。

  井下掘进现场

  在榆北煤业公司的大力支持下,涌鑫矿业公司结合地质条件及生产现状,首次引进了太原煤科院自主研发的EJM340/4-2型掘锚一体机智能快掘系统,并在安山煤矿综掘二队投入使用。该套装备具备“掘锚同步、立体交叉、平行作业、智能协同、远程操控”功能,具有破岩能力强、全断面一次成型、掘支运连续平行作业、自动截割与定向导航和多级协同控制的优点,在解决顶、帮支护作业可靠防护安全问题的同时,还可解决传统掘进机掘支无法平行作业的问题。

  “掘、支、运全流程平行作业,全宽截割滚筒一次成巷……”谈及智能快掘系统的诸多优点,包括安山煤矿机电副矿长在内的一帮技术人员都想拥有,“我们有人、有精力、有对先进采掘工艺的向往,但面对主采煤层薄、起伏大、巷道涌水、底板泥岩的复杂地质条件,智能快掘投用可能会困难重重。”

  为此,安山煤矿做足了功课。前期在各级领导的全力支持和协调下,该矿安排综掘二队6名检修人员前往厂家进行系统学习,掌握装备的机械、液压、电气等系统运行原理和故障处理方法。6月初,快掘装备陆续到矿后,他们成立了以主要领导为组长的快掘推进领导小组,并安排各相关职能科室、区队同厂家配合,在地面工业场地进行组装和调试。

  安山煤矿首台智能掘锚一体机进入试生产阶段

  7月22日下午,掘锚一体机快掘装备下运安装开始。8月1日,随着133110胶运顺槽胶带输送机皮带接头合扣,该矿综掘二队提前4天完成了快掘装备的安装工作。随后,他们利用结余时间,对装备进行全面调试,排查漏洞,消除故障。在此期间,该矿组织技术人员对原有液压系统钻臂位置、人员操作平台、锚索张拉器、钻臂风管、自移机尾阀块等进行了15项合理化改造,全面提升装备安全系数和操作灵活性。

  8月6日,快掘装备正式进入联合试运转阶段,但3-1煤底板泥化现象严重、供水压力不足等问题接踵而至,进尺始终上不去,严重制约了快掘装备的正常运行。

  “问题一项一项解决,成效一点一点体现。”在8月19日召开的安山煤矿智能快掘推进会上,榆北煤业公司副总经理赵炳文对快掘系统支护优化、劳动组织、技术升级等方面提出解决方案,鼓励全体人员统一思想、坚定信心,着力完善复杂地质条件下薄煤层智能快掘方案,形成技术优势。

  闻令而动挑重担,不负重托显担当。安山煤矿集智聚力、对症下药,将原有的沿煤层底板掘进改为沿煤层顶板破底掘进,有效减少了工作面煤尘;通过钻机风水联动、喷雾冷却水回收和自动泵排水,严防底板泥化;优化支护工艺,经中国矿业大学专家教授现场论证,将锚杆由每排6根优化成5根,锚索由原来的矩形布置优化为三花布置,实现与支护钻臂的工艺贴合……仅仅用了10余天时间,该矿就完成了冷却系统、喷雾除尘、供水系统、钻锚工艺、支护优化等20多项安全升级和技术改造,形成了一套适用于3-1煤复杂地质条件下的成熟快掘方案。

  “自快掘系统入矿以来,公司不遗余力给予人力、物力支持,目前进尺连创新高,让人倍感鼓舞。”涌鑫矿业公司党委副书记、总经理白玉军信心满怀地说,“下一步,我们将抓住煤炭行业智能化升级机遇,持续加大装备升级,聚焦难点破题发力,从截割提速、支护提速、后配套提速、检修提速入手,积极研究制约掘进提速提效难题,以掘进主动带动生产主动,跑出追赶超越‘加速度’,打造快速掘进新名片。”

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